包装机械:机尾收尘系统中问题存在的分析

  • 2021-07-22 15:11:07
  • 来源:互联网

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机尾收尘系统自投入使用以来,由于设备本身的缺陷和设计的不科学性,净化后的烟气达不到环境排放要求,收尘器的粉尘排放浓度时常超标,烟气中SO2浓度严重超标;同时,由于系统抽风量不足,烧结机尾周围冒烟越来越严重,岗位作业环境相当恶劣。针对这种状况,对机尾收尘系统进行了测试、分析,找出了问题存在的主要原因:

(1)管网设计不合理,60m烟囱排放的烟气经常超标。经过测试收尘器西室处理的烟气SO2浓度高达0.42%~0.85%,而收尘器东室处理的烟气SO2浓度只有0.07%~0.18%,虽然经收尘器西室处理后的大部分烟气返回烧结机内重新利用,但由于东、西两室收尘器进口管之间、出口管之间均设有连通管路,收尘系统工作时,东室的压力降均比西室大。一方面,西室未经处理的SO2烟气通过出口支管上关不严的调节阀C与东室出口管烟气汇流后排入60m烟囱;另一方面,部分烟气从西室进口管经连通阀流入东室进口管,又通过东室出口管排入60m烟囱。

(2)系统阻力大,系统阻力保持在3500~4000Pa左右,烧结机尾周围冒烟严重。真空搅拌机由于收尘系统管路长,收尘器阻力大,加之管道及收尘器使用年限长,腐蚀、破损严重,漏风点多,而其担负的尘源点多、面广、扬尘量大,系统的处理风量不能满足需求,也没有达到设计要求,导致大量烟尘从排风罩内逸出,造成机尾周围的作业环境日趋恶化。

(3)出口阀、反吸阀阀板不到位。这两个阀各由一个气缸独立控制。阀板为铸铁材料,很笨重。过滤时,反吸风管漏风,反吸风短路,直接影响系统的有效风量;清灰时,出口阀漏风,影响反吸风的强度,降低了反吸清灰效果。另外,因收尘器的出口阀、反吸阀各由一个气缸控制,与单气缸控制的三通阀相比,其机械故障、电气故障多1倍。

(4)收尘器漏风严重。由于使用多年,收尘器箱体出现不同程度的腐蚀现象,特别是西室箱体,处理的烟气含SO2浓度高,箱体内壁的保温层已全部脱落,加上返烟风机开停机频繁,经常造成烟气结露,腐蚀箱体及管道,箱体已有多处腐烂,收尘器的漏风率一度上升到29.4%,结露越来越严重,受结露酸性水的影响,滤袋易烂。

(5)收尘器的控制技术落后。对收尘器进、出口烟气温度、压力、反吸清灰的时间等基本参数的监控手段没有,严重影响了收尘系统的管理工作,例如,由于不能掌握进口烟气温度的变化状况,导致烧毁滤袋的情况发生。

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